关于RT-Thread异常进入引脚中断函数的问题

使用3144e霍尔传感器测速,预期效果是进入或离开磁场时进入一次中断,但实际测试时出了问题,进入磁场时没问题,在离开磁场时进入两次中断

void A3144E_S_hdr()
{
    chishu++;
    rt_kprintf("chishu=%d\n",chishu);
    /*rt_mb_send (S_level_mailbox_t, rt_pin_read(A3144E_S_IO));
    rt_mb_send (D_level_mailbox_t, rt_pin_read(A3144E_D_IO));*/
}
void speed_measure_init()
{
    rt_pin_mode(A3144E_S_IO, PIN_MODE_INPUT_PULLUP);
    rt_pin_mode(A3144E_D_IO, PIN_MODE_INPUT_PULLUP);
    rt_pin_attach_irq(A3144E_S_IO,PIN_IRQ_MODE_RISING_FALLING ,
            A3144E_S_hdr, RT_NULL);
    rt_pin_irq_enable(A3144E_S_IO, PIN_IRQ_ENABLE);
}

基于new bing部分指引作答:
根据您提供的代码,我注意到您正在使用RT-Thread实时操作系统,并且使用3144e霍尔传感器测速。您希望当传感器进入或离开磁场时,通过中断函数进行相应的处理。

在您的代码中,我看到您定义了一个中断处理函数A3144E_S_hdr(),该函数在中断发生时会被调用。您在其中增加了一个计数器chishu,以及打印出计数器的值。然后,您使用rt_pin_attach_irq()函数将中断处理函数与引脚的中断事件绑定,并使用rt_pin_irq_enable()函数使能该引脚的中断。

根据您的描述,当进入磁场时,中断只触发一次,而离开磁场时触发了两次中断。这可能是由于霍尔传感器的输出信号在离开磁场时产生了一些不稳定或抖动导致的。为了解决这个问题,您可以尝试以下方法:

1、检查硬件连接:确保您的传感器连接正确,没有松动或接触不良的地方。
2、添加延时:在中断处理函数中,可以添加一个适当的延时,以防止在短时间内出现多次触发中断的情况。您可以尝试在A3144E_S_hdr()函数的开头添加一个适当的延时,例如使用rt_thread_delay()函数。
3、滤波:通过在中断处理函数中实现简单的软件滤波,可以排除短暂的不稳定信号。您可以使用一个简单的状态机或计时器,以便在一定时间内忽略连续的触发。
4、调整中断触发模式:根据您的需求和传感器的特性,尝试使用不同的中断触发模式,例如PIN_IRQ_MODE_RISING或PIN_IRQ_MODE_FALLING,以便适应不同的触发条件。
解决此问题的最佳方法可能需要根据具体的硬件和应用场景进行调试和优化。

使用了 rt_pin_attach_irq 和 rt_pin_irq_enable 来配置和启用中断。根据您的描述,进入磁场时触发一次中断,离开磁场时触发两次中断的问题可能是由于中断抖动(interrupt bouncing)引起的。
中断抖动是指在信号边沿触发时,由于硬件或电气原因,信号可能会在短时间内多次切换状态。这可能导致在离开磁场时触发多次中断。

为了解决中断抖动的问题,您可以尝试以下方法:

增加延时:在中断处理函数 A3144E_S_hdr 中,添加一个适当的延时来避免处理多次中断。您可以使用 rt_thread_mdelay 函数来进行延时,根据您的需求选择一个适当的延时时间。

void A3144E_S_hdr()
{
    chishu++;
    rt_kprintf("chishu=%d\n", chishu);

    // 增加适当的延时,单位为毫秒
    rt_thread_mdelay(10);
}


使用软件消抖:您可以在中断处理函数中使用软件消抖技术,以确保只处理一次有效的触发。您可以通过记录上一次触发的时间,并与当前时间进行比较来实现软件消抖。

// 定义全局变量记录上一次触发的时间
rt_tick_t last_interrupt_time = 0;

void A3144E_S_hdr()
{
    rt_tick_t current_time = rt_tick_get();

    // 计算与上一次触发的时间间隔
    rt_tick_t time_diff = current_time - last_interrupt_time;

    // 如果时间间隔大于一定阈值,则处理触发事件
    if (time_diff > 100) {
        chishu++;
        rt_kprintf("chishu=%d\n", chishu);
    }

    // 更新上一次触发的时间
    last_interrupt_time = current_time;
}


使用其中一种方法来处理中断抖动的问题,应该可以减少离开磁场时触发多次中断的情况。

有几个可能的原因:

  1. 传感器参数设置不正确,导致过度敏感。可以调低传感器灵敏度,过滤掉一些微小变化引起的中断。
  2. 硬件连接或接线问题,例如接地不良等,引入了噪声导致误判。应检查硬件连接和接线是否牢固可靠。
  3. 软件问题,中断服务函数A3144E_S_hdr()中存在问题。可以在该函数中添加过滤机制,例如:
    ```
    static int last_val = 1;
    void A3144E_S_hdr()
    {
    int val = rt_pin_read(A3144E_S_IO);
    if (val != last_val) { // 过滤重复值
     chishu++;
     rt_kprintf("chishu=%d\n",chishu); 
    
    }
    last_val = val;
    }
这样可以过滤掉重复的输入值导致的多次中断。
4. 测试环境问题,例如磁场变化过快也会引起多次触发。可以调整测试场景,使磁场变化更平滑。
除此之外,你也可以在中断服务函数中使用计数器,当在一定时间窗口内检测到多次相同输入时,只处理第一次,忽略其他。这样可以过滤高频率输入变化导致的误判。
总之,首先应调整软硬件参数确保传感器处于正常工作状态和参数范围之内,其次在软件层面添加一定的过滤机制,这些措施可以缩小误判可能导致的问题。

引用chatgpt:
根据您提供的代码,问题可能出在中断处理函数A3144E_S_hdr()中。当离开磁场时,传感器进入两次中断,这可能是由于中断处理函数没有正确地检测到中断事件导致的。

为了解决这个问题,您可以尝试修改中断处理函数,确保它能够正确地检测到进入和离开磁场的事件。以下是一个修改后的示例:

void A3144E_S_hdr() 
{ 
    chishu++; 
    rt_kprintf("chishu=%d\n",chishu); 
    if (rt_pin_read(A3144E_S_IO) == LOW) // 当传感器进入磁场时
    {
        rt_kprintf("Entering magnetic field\n");
        // 在此处执行相应的操作
    }
    else if (rt_pin_read(A3144E_S_IO) == HIGH) // 当传感器离开磁场时
    {
        rt_kprintf("Leaving magnetic field\n");
        // 在此处执行相应的操作
    }
}

这个修改后的中断处理函数会检查传感器输入引脚的状态,如果引脚处于低电平(即传感器进入磁场),则执行相应的操作;如果引脚处于高电平(即传感器离开磁场),则执行相应的操作。这样,您应该能够正确地检测到进入和离开磁场的事件。
试下

回答部分参考、引用ChatGpt以便为您提供更准确的答案:

根据提供的代码,您使用的是A3144E霍尔传感器进行测速。预期的效果是在进入或离开磁场时触发一次中断,但在实际测试中,离开磁场时触发了两次中断。可能的原因如下:

  1. 引脚抖动:离开磁场时产生的信号可能存在短暂的抖动,导致中断触发了两次。这可能是由于电磁干扰或传感器本身的特性引起的。您可以尝试增加一些延时来消除抖动,并在中断处理函数中进行适当的信号去抖动处理。
  2. 中断设置不准确:在代码中,您使用了rt_pin_attach_irq函数将中断处理函数A3144E_S_hdr与引脚的上升沿和下降沿触发模式关联起来。确保您正确设置了中断触发模式,并且没有错误地将上升沿和下降沿触发模式同时启用。您可以查阅相关文档或手册,确保中断设置正确。
  3. 信号干扰:离开磁场时,可能存在其他干扰源(如电磁干扰或接触不良等),导致传感器输出的信号产生了额外的触发。您可以检查电路连接是否牢固,是否存在电磁干扰源,并采取相应的屏蔽或隔离措施来减少信号干扰。

综上所述,您可以尝试解决引脚抖动问题、检查中断设置是否正确,并排除信号干扰等可能的因素,以解决离开磁场时触发两次中断的问题。

增加中断触发的debounce时间。在中断响应后,由于磁场离开后可能会出现一段时间的震荡,从而导致传感器输出的电平在一定时间内多次变化,进而误触发多次中断。可以通过增加中断触发的debounce时间来避免这种情况,一般推荐设置为10ms左右。

调整硬件回路。在实际使用中,还可以对硬件回路进行调整,例如增加电容器或滤波电阻等组件来抑制电气噪声,或者减小磁场离开时的震荡幅度等。

考虑使用其他类型的传感器。如果以上方法都无法解决问题,可以考虑使用其他类型的传感器,例如反射式光电传感器等,以获得更稳定的测速效果。

信号有抖动导致的。建议加个滤波算法

需要进行滤波处理吧,多调试看看

检查硬件的波形,是否就是有两次中断触发!